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数控系统维修改造
数控系统维修改造
发布日期:2022-4-18

西门子数控系统主轴异常响动故障维修检测 主轴异常响动 (1)在 611D 伺服驱动下,系统主轴旋转时发出哒哒的异常声响,调低主轴转速后,仍旧存在异常声响,声响维持一段时间后系统报警。首先对主轴机械部位进行全面检查,没有发现任何机械损伤;使用万能表检查主轴的电机线圈正常。判断故障部位是主轴驱动器或编码器,拆卸驱动器后发现该器件散热孔被灰尘覆盖,IGBT 模块在高温状况下被烧毁。将驱动器维修后启动西门子 840D 数控系统,系统恢复正常运行。由此得出,运维人员需要定期进行系统维护,清理灰尘,保障系统的稳定运行。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-18

西门子数控系统进给轴运动故障原因及维修 进给轴运动故障 (a)进给轴不能运动。 造成此故障的原因有: ①操作方式不对; ②从PLC传至NC的信号不正常; ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-18

2.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。 (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。 (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。 (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-18

FANUC数控系统主轴定位不准故障解决办法​ 1.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。 分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-16

FANUC数控系统维修常见故障及维修案例 1.手摇脉冲发生器损坏。 一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-16

西门子 840D 数控系统故障诊断与维修的实例 1 器件松动或堵塞故障 (1)西门子 840D 数控系统正常运行时,Z 轴出现振动、定位不精准故障。故障发生时,系统仍处于正常运行状态,因此判断系统的电气部分不会存在故障,故障由机械部分引起,拆卸传动箱后发现齿轮没有出现异常状况,但尺座的螺钉出现晃动,存在移位错位现象。重新拧紧固定螺钉后,重启西门子 840D 数控系统,设备运行正常。

数控系统维修改造
发布日期:2022-4-16

机床伺服电机维修系统运行中遇到哪些故障​ 伺服系统常见问题 (1)位置误差 当伺服轴超过位置允许的误差范围内的时候,数控系统就会出现位置误差过大的报警。 故障原因 1:伺服系统设置的增益不当 2:位置检测装置有污染 3:系统设置的允许误差范围小

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