发布者:WJJ 来源:上海仰光电子科技有限公司 发布时间:2025-5-27
伺服电机运行时的抖动通常分为低频振动(<100Hz) 和高频抖动(>500Hz),可能由机械装配、电气参数或反馈系统异常引起,需按以下流程排查:
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故障表现:低速运行时抖动明显,伴随 “咯噔” 声,电机轴径向窜动超过 0.02mm。
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检测方法:
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用千分表抵在电机轴端,手动推拉检测轴向间隙(正常应<0.01mm)。
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运行时测量轴承温度,若超过 70℃可能为润滑不良或磨损。
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解决措施:
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更换原厂轴承(型号需匹配 SM15 系列,如 6205-2RS),安装时使用压套避免敲击。
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补充 KLUBER NBU 12 润滑脂(填充量为轴承室的 1/3-1/2)。
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故障表现:负载联动时抖动加剧,断开负载空转正常。
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校准标准:
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同轴度误差需≤0.03mm(使用激光对中仪检测),平行度≤0.05mm/m。
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调整方法:
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松开联轴器螺栓,用塞尺调整垫片厚度,直至转动时无明显阻力波动。
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典型现象:高速运行时出现高频啸叫 + 抖动,位置环误差报警(如 AL-06)。
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参数调整步骤:
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通过 Parker ProDrive 软件进入 “伺服调整” 界面,记录当前参数。
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先降低速度环增益(如从 200rad/s 降至 150rad/s),每次调整 5%-10%。
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若抖动减轻但响应变慢,可适当提高位置环前馈系数(≤0.8)。
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参考案例:某案例中因速度环增益过高(300rad/s)导致共振,降至 180rad/s 后抖动消失。
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故障特征:抖动伴随位置偏差,驱动器报 “反馈丢失”(如 AL-10)。
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检测手段:
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用示波器查看编码器 A/B 相波形,正常应为对称方波,幅值≥5V。
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检查线缆屏蔽层接地电阻(需<1Ω),排除电磁干扰。
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维修方案:
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更换编码器(SM15 常用 2048 线增量式,型号如 HEDL-5540),重新做零位校准。
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计算方法:
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实际负载惯量应≤电机转子惯量的 5 倍(SM15-0180C6E 转子惯量约 0.45kg・cm²)。
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解决方式:
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加装减速箱降低负载惯量比,或在驱动器中启用 “惯量辨识” 功能(参数 P2-08 设为 1)。
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排查重点:
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检查丝杠、齿轮箱是否有异物卡阻,润滑是否充足(导轨油需每运行 500 小时补充)。
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处理措施:
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拆解传动部件清理杂质,更换磨损齿轮,重新涂抹二硫化钼润滑脂。
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判断依据:
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空载电流大于额定值的 30%(SM15 额定电流约 7.2A),抖动伴随出力下降。
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修复方案:
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送专业厂家进行磁钢充磁(需高温退磁后重新充磁,温度控制在 80-120℃),或更换转子组件。
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典型症状:抖动伴随三相电流不平衡(偏差>15%),模块散热片过热。
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检测方法:
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用万用表二极管档测量 IGBT 三相阻值,正常应在 0.3-0.5Ω 且对称。
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维修建议:
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更换同规格模块(如英飞凌 FF300R12ME4),并重新校准电流环参数。
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空载试运行:
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不带负载运行 30 分钟,观察电机温升(≤60℃)和振动值(≤0.06mm/s)。
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负载测试:
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逐步增加负载至额定值,用示波器监测电流波形(应平滑无畸变)。
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参数优化:
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启用驱动器自动调谐功能(P2-00 设为 2),完成后保存参数至 EEPROM。
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涉及编码器、磁钢等精密部件维修时,建议联系派克官方服务中心(需提供电机铭牌序列号)。
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抖动故障若伴随异常发热,需立即停机排查,避免扩大电机绕组损坏。
通过以上步骤可系统性解决 SM15 系列伺服电机的抖动问题,若仍有疑难,可提供驱动器型号及报警代码进一步分析。
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