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维修服务项目西门子变频器过流故障维修案例
发布者:zyp 来源:上海仰光电子科技有限公司 发布时间:2023-4-26
西门子变频器过流故障维修案例
4.1 过流分析
变频器出现过流保护跳闸,是因为变频器中电流的峰值超过了过流检测值(约为额定电流的150—200%,不同变频器的保护值不一样),变频器则显示“OC”表示过流,由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过流保护是至关重要的一环。过流的主要原因有:
1.起动过程中引起过流跳闸
因为负载的惯性较大,变频器的加速时间设置的较短,引起起动跳闸;负载的静摩擦力较大,起动力矩大;其他原因引起起动跳闸。起动过流跳闸的特征是:重新起动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸。
起动过程中跳闸一般可以通过参数设置就可以解决。
2.频率上升到一定值过流跳闸
1)变频器启动负载重
设置低频转矩补偿,提高启动转矩
2)电动机匝间短路。
根据具体情况进行区分,如电动机在启动中没有过载情况,就要考虑电动机是否有问题。
3.正常工作中负载引起过流跳闸
当正常工作中变频器经常过流跳闸,一般为负载不稳定。不管是冲击负载还是非冲击负载,只要是过流跳闸,首先要检查变频器的过流值是否达到了变频器的容限电流,如果达到了容限电流,就要考虑更换高一级的变频器。
4.外电路短路造成过流跳闸
电动机绕组短路、接线短路、接线端子短路等引起的过流,是危险的一种过流,因为电流的陡度大,极易造成功率模块的损坏。该种过流的特征是:变频器运行就跳闸,不能工作。遇此情况,不能屡试,要认真检查外电路是否有短路故障。
5.内部电路损坏过流跳闸
特征为:一上电就跳闸,一般不能复位。主要原因是模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
4.2 故障案例
案例4:变频器过流跳闸
故障现象:一金属加工企业变频器改造项目,用一台75KW变频器拖动一台75KW电动机。变频器一运行就跳“OC”,不能工作。
故障检查:根据变频器跳OC现象分析,因为是空载起动,不像是起动过电流,怀疑电动机有问题。将电动机接线断开,重新起动,变频器工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象。将电动机接到工频电路,工作正常。后将电动机又接回变频器,仍然跳OC。
故障原因分析:将电动机分解,发现电动机绕组有短路烧痕,判断为电动机匝间短路。因为电动机为工作多年的老电机,绝缘程度大大下降,变频器的输出波形又为PWM波,造成电动机匝间局部短路。重新换一台电动机,故障排除。
在设备改造时,要注意老电动机的绝缘是否下降,如不能适应变频器的要求,就要采用变频器专用电动机或新电机。
案例5:电动机过流
案例现象:某水务局一台变频水泵,当变频器输出频率达到16Hz时变频器过流跳闸。
案例分析:因为变频器驱动的是水泵,水泵按平方率特性曲线输出,不会在某频率出现过载情况。那么变频器过流另有原因。断开电动机,空载运行正常(该变频器可以空载运行),再接入电动机,仍然在16Hz左右出现过流跳闸。换一台电动机,运行正常,说明过流是电动机故障。
案例处理:分解电动机,发现电动机绕组有短路现象。原来变频器的输出频率上升时,电压也在上升,当电压上升到匝间击穿电压时,变频器过流跳闸。
案例6:换热加泵时变频器过流
某用户用一台西门子MM440系列22KW变频器来控制纺织车间集中供热换热系统(如图所示),在停机加泵时总是出现F001过流故障。
案例分析: 用户现场检查参数发现,变频器的停车方式为OFF1(即变频器按照选定的斜坡下降速率减速并停止),这也就意味着变频器在从运行频率减速到0Hz过程中,始终是有电流输出的,并因负载过重而过流跳闸。
故障除:因为是停车阶段过流,可采用两种方法解决,一种是加长变频器的减速时间;一种是将变频器设置为自由停车。本例为将变频器修改为自由停车。
将命令数据组参数 P0701=1修改为P0701=3,当停车命令到来,变频器输出为零,电动机自由停车。
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