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维修服务项目三菱数控机床cnc加工中心维修
发布者:zyp 来源:上海仰光电子科技有限公司 发布时间:2022-2-28
三菱系统开机后常见的故障及排除
#CNC数控加工#
启动后[诊断]-[报警]画面可能会显示很多故障报警,有些报警调试与实际现象不同,需要分析判断解决。
[M01 0006 XYZ]-该故障警报表示一个轴或三个轴都超过硬限制。17756703434
现象:实际情况是各轴没有移动,没有碰到限位开关。
故障分析和故障排除:
A.每个限位开关的信号地址是根据系统规定连接的,但它是作为常开点连接的,因此系统检测到超程故障。
处置:只需将限位开关接至常闭点,故障即可排除。
B.每个限位开关信号地址没有按照系统规定连接。
处理:设置参数#2073、#2074、#2075、#1226,连接限位开关信号作为常闭点。
2.2
[S02 2219 XYZ],
[S02 2220 XYZ],
[S02 2225 XYZ],
[s02 2236 xz]-初始参数设置错误。
处置:这意味着启动后设置的伺服参数不正确,应根据电机或编码器型号进行设置。
2.3[y03 MCP XYZ]-未安装伺服驱动器
现象:实际情况是已经安装了伺服驱动器。为什么会出现这种报警?
分析和处理:
1.所有连接电缆都没有插紧,请拔下并重新插紧。
2.如果电缆有故障,请更换。
3.通电顺序不正确。伺服系统要先上电,控制器要最后上电。
4.驱动器的轴号设置正确,或者没有连接端子插头。
2.4 [z55-ri/o未连接]
现象:实际情况是系统根本没有配备RI/O,另一种情况是系统确实配备了RI/O,连接完成。但是为什么会有这样的报警呢?
分析:通电顺序不正确。首先打开控制器电源,然后打开RIO电源,导致控制器无法检测到RIO。
主电缆CF10(控制器-基本I/O)连接不良。
处置:
1.更改开机顺序。
2.重新插入并拧紧CF10电缆。
3.检查输入输出的电源
2.5[肌电图线]-连接不当引起的急停故障
分析:可能是连接线故障,也可能是连接故障。
处置:重新插入并拧紧所有电缆。或者用R000替换SH21电缆
电缆。SH21电缆一般10线,但C1驱动器必须使用R000电缆。R000电缆必须填充20根电线。
2.6[EMG SRV]-由于伺服系统故障而紧急停止分析:
1.SH21电缆断裂可能导致此故障。SH21电缆连接不良也可能导致此故障。
2.如果通电顺序不正确,也会出现故障。
处理:更换SH21电缆,并按正常顺序通电。
2.7[EMG PLC]-由PLC程序#p#分页标题#e#引起的紧急停止
处理:在PLC程序中监控y29f=on原因,排除导致紧急停机的故障。
2.8【肌电图停止】―― PLC程序未运行。
处置:1。检查控制器后面的“NCSYS”旋钮是否为“1”
将旋钮设置为0
在显示屏上设置PLC=“运行”。
3.在GX-D软件的通信屏幕上执行“格式化可编程逻辑控制器存储器”后,可编程逻辑控制器程序被重新传输。
2.9[U01——-无用户PLC]-PLC程序尚未输入
处置:进入PLC程序。
例301。机床振动剧烈,司机显示AL-04报警
故障现象:在装有FANUC 6系统的立式加工中心,加工过程中机床振动剧烈,交流主轴驱动器显示AL-04报警。
分析处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警表示“交流输入电路中P1、F2、F3保险丝熔断”,故障可能原因如下:
(1)交流电源输出阻抗过高。
(2)逆变器晶体管模块有缺陷。
(3)整流二极管(或晶闸管)模块有缺陷。
(4)浪涌吸收器或电容器有缺陷。
逐一检查上述故障的原因。检查交流输入电源。R、S相输入电压为220V,T相输入电压仅为120V,说明驱动的三相输入电源有问题。进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器的输入输出和机床的电源输入也不平衡,说明故障不是机床本身造成的。
检查车间开关柜上的三相熔断器,发现一相阻抗为百欧姆。发现保险丝连接螺丝松动,造成三相输入电源不平衡。重新连接后,机床恢复正常。
例302。报警为“A”的驾驶员故障排除
故障现象:FANUC 0T数控车床启动后,系统处于“急停”状态,显示“未就绪”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。
分析处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。
根据驾驶员的报警显示,从本章前面可以看出,驾驶员报警的意思是“驾驶员软件错误”,在驾驶员意外受到外界干扰时很容易出现。
解决方法通常是初始化驱动器。在该机床中,参数根据以下步骤进行初始化:
(1)切断驱动器的电源,并将设置终端S1设置为测试。
(2)打开驱动器的电源。
(3)同时按住模式、向上、向下和数据集4
(4)当显示屏从全暗变为“FFFFF”时,松开所有按键,保持1秒以上。
(5)同时按住模式和向上键,使参数显示FC-22。
(6)按住DATASET键1秒以上,显示屏显示“好”,写入标准参数。
(7)切断驱动器电源,将S1复位到“驱动”。
通过以上操作,司机恢复正常,报警消失,机床恢复正常运行。
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